进入9月份以来,6063无缝铝管炼钢二厂为进一步提升北区不锈钢质量水平,制定了一系列提升不锈钢质量的计划和措施,其中要点之一就是通过标准化操作提升关键指标,如全成分命中率、温度合格率、熔渣碱度合格
上海松江铝型材挤压厂率等。通过开展劳动竞赛、精细过程控制、二次造渣等工艺改进、过程节奏稳定控制等一系列工艺和管理办法,使过程指标大幅度提升:电炉保AOD平均温度提高了21℃,平均硅含量降低了0.10%,碱度合格率提高了15%
常州铝型材挤压加工厂以上,还原硅耗降低了1.2kg/t,全成分合格率提高了近一倍,每炉钢缩短冶炼时间4分钟,降低了熔渣对炉体渣线的侵蚀,避免了由于节奏不稳定导致的耐材忽冷忽热,以上指标的改善给炉龄提高奠定了坚实的基础。
同时,6063无缝铝管炼钢二厂针对每个AOD炉役都建立了档案,从砌炉、烤炉、冶炼、下线、拆炉都进行了详细的数据跟进和分析,对于侵蚀的薄弱环节制定了针对性措施,如侧枪环缝改进、过程较高温度控制、熔渣调整等,减小了薄弱环节的侵蚀,提高了炉龄。