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2017/2/5 8:04:11来源:网络点击数:209次
1试验目的
通过对铝型材进行酸蚀、碱蚀工艺试验,比较两种工艺获得的型材表面质量以及生产过程中溶铝量的大小。
2试验材料
取同一批次、同一型号尺寸的幕墙型材作为试验材料。幕墙型材特别是几何尺寸大、壁厚较厚的型材,很容易在传统碱蚀后出现粗晶和焊合线等缺陷,做酸蚀、碱蚀工艺试验对比,具有一定代表性。
3试验内容
3.1碱蚀工艺试验
取两件试样在碱蚀液中进行碱蚀处理,其它工序按常规氧化工艺操作。碱蚀工艺试验要求见表1.
表1碱蚀工艺试验要求
3.2酸蚀工艺试验
取两件试样在酸蚀液中进行酸蚀处理。型材经过酸蚀、水洗后在
碱液中碱洗1min,其它工序按常规氧化工艺操作。
4试验结果及分析
观察碱蚀工艺制得的1#、2#样件表面状态。1#样件表面砂面细微,有轻微挤压痕,粗晶和焊合线不明显;2#样件表面砂面清晰,看不到挤压痕,但有轻微粗晶及焊合线暴露。表明随着碱蚀时间的增长,型材表面挤压痕被蚀平,砂面更细致、均匀,但容易暴露出粗晶及焊合线等缺陷。
观察酸蚀工艺制得的3#、氮气雾化铝粉标准4#样件表面状态。两个样件表面质量相差无几,都表现为砂面细腻、柔和,基本看不到挤压痕、粗晶及焊合线的存在。表明酸蚀工艺能使型材在几分钟内获得质量好的砂面状态,挤压痕被清理,能有效遮盖焊合线,缓解粗环氧铝粉底漆厂家晶现象,而且随着酸蚀时间的增长,型材表面不容易产生过腐蚀。
测量1#、2#样件氧化前壁厚为3.0mm,氧化后1#样件测得壁厚为2.96mm,壁厚损失0.04mm;2#样件测得壁厚为2.92mm,壁厚损失0.08mm.表明碱蚀时间的增长,型材腐蚀量加大,生产砂面亚光型材,碱蚀溶铝量在3%以上。
测量3#、4#样件氧化前壁厚为3.0mm,氧化后3#样件测得壁厚不少于2.99mm,壁厚损失不超过0.01mm;4#样件测得壁厚为2.99mm,壁厚损失不超过0.01mm.表明酸蚀时间的增长,型材溶铝量增加很少,生产砂面亚光型材,酸蚀溶铝量在0.5%以上。
5试验结论
从以上试验结果及分析中可以得出结论:铝型材氧化表面处理采用酸蚀工艺是可行的。比较碱蚀而言,亚光砂面型材经酸蚀外理后铝材损耗量大大降低,而且型材表面质量得以提高,预处理时间缩短,生产效率提升,综合成本下降。
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